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電容式液位變送器在合成高壓液位測量的案例介紹

發(fā)表時間:2019-06-01|? 聯(lián)系電話:15601403222 、 13915181149
摘要:本片分析常規(guī)浮筒液位變送器無法用于合成氨分、冷交高壓液位測量的原因。并且著重簡分析了插入式高壓電容式液位變送器成功應(yīng)用液位測量兼控制的理論與實踐經(jīng)驗,以及其效果分析。

引言
幾年前,我泰州化肥廠(以下簡稱“我廠”)裝設(shè)得合成氨分、冷交的高壓液位測控系統(tǒng)是按照傳統(tǒng)得通用設(shè)計和常規(guī)選型。當(dāng)時,液位計選用了某儀表廠的氣動高壓浮筒液位調(diào)節(jié)變送器,調(diào)節(jié)閥采用ZMBS-320K Dg6 C=0.1 ,配套以氣動調(diào)節(jié)記錄儀及副線板,組成控制系統(tǒng)。如下圖所示。
原來的合成氨檢測控制系統(tǒng)原來的合成氨的檢測系統(tǒng)

 

為了便于維護檢修,每套系統(tǒng)總共用10只Dg10的高壓閥、4個標(biāo)準(zhǔn)三通、3個彎頭、20對高壓法蘭、60條高壓螺栓、100個高壓螺母以及5m¢24*6高壓管。
也為了延長高壓調(diào)節(jié)閥得使用壽命,保證調(diào)節(jié)效果,采用2只高壓調(diào)節(jié)閥串聯(lián)方案。但是發(fā)現(xiàn),整個系統(tǒng)是比較繁瑣,投資成本也較高,維護檢修成本也會隨之增高。每套設(shè)備投資成本再10000多元(幾年前)。
可就是這樣的設(shè)備,在系統(tǒng)安裝之后,由于液位檢測反應(yīng)不準(zhǔn),一直也未能正常投入使用。


1、 原因分析
我廠合成氨生產(chǎn)中得氨分離器,冷交換器等高壓容器中的液位檢測,按常規(guī)方式采用連通管形式(浮簡式液位計等)設(shè)計安裝的液位檢測裝置無法正常工作的現(xiàn)象。據(jù)調(diào)查,在小化肥廠普遍存在.
造成這種現(xiàn)象的原因是:氨分、冷交等商壓氣液分離器井不是簡單的空簡容器,工作壓力高達32MPa,其中都裝有結(jié)構(gòu)形式不同的分離內(nèi)件.而這些高壓容器的外筒采用多層卷板焊接·不允許在筒體上開孔。因此作為液位檢側(cè)儀表安裝的氣相、液相預(yù)留接口.均開在整體鍛造的高壓容器上、下封頭上.即氣相接口在上封頭,液相接口在下封頭.
眾所周知。高壓介質(zhì)流經(jīng)設(shè)備后,因設(shè)備阻力的影響,在設(shè)備進出口將出現(xiàn)壓差。該壓差的大小與設(shè)備結(jié)構(gòu)、流通截面、介質(zhì)流量等因素有關(guān),并隨介質(zhì)流景變化而變化.以我廠氨分離器為例。介質(zhì)進入容器后流經(jīng)分離內(nèi)件,進行氣液分離,液氨積存在氨分底部作為產(chǎn)品排出.氣體則從容器上端的出口引出氨分進入后一級裝置。而我廠的氨分、冷交的液位檢側(cè)接口‘液相、氣相)正好位于分離段的兩側(cè),分離段產(chǎn)生的壓差也正好作用于液位計氣液相接口之上.據(jù)測量.分離段的壓差在滿負荷時可高達幾米至十兒米水柱.隨氨分、冷交設(shè)備結(jié)構(gòu)及介質(zhì)進口位置及在分離段內(nèi)的流向不同可能出現(xiàn)兩種情況:一種是分離段壓差值的正壓側(cè)作用于液位上方而負壓側(cè)作用于液位計氣相接口上.此時.由液位計氣相、液相引出的。是容器中實際液位與分離段所產(chǎn)生的壓差的正向疊加量。一般浮筒液位變送儀表的側(cè)*范圍僅在I米之內(nèi).因此.只要容器底部稍有一點液體,在壓差作用下很快充滿外接液位計4浮筒)的連通管內(nèi),使液位計顯示滿液位。除非容器中液位徹底排空,否則不論其中液位如何變化,外接浮簡液位計總是顯示滿量程。另一種情況是內(nèi)件的壓差正壓側(cè)作用于液位計氣相接口.負壓側(cè)作用于容器中液位上方.內(nèi)件壓差與液位徽值反向登加.因受內(nèi)件壓差作用,不論容器中液位如何變化,即使液位已充滿容器甚至帶液,液位計顯示總為零。
我廠原裝氨分、冷交氣動浮簡液位測量系
統(tǒng)之所以不準(zhǔn).仍屬于前者類型. 3改進措施
本公司經(jīng)過理論和實踐分析,決定重新改造合成氨分、冷交液位檢測自控系統(tǒng).采用《化肥工業(yè)》、《小氮肥》編輯部重視與推廣的RZ-700內(nèi)裝式電容式高壓液位變送器.從氨分、冷交的液相孔直接擂入設(shè)備中檢測其液位.用等離子雙光柱數(shù)字顯示儀《帶上、下限報替) 顯示液位變化,液位上、下限報警和調(diào)節(jié)閥閥位由簡易電子調(diào)節(jié)器進行自調(diào)。因原有的氣動高壓調(diào)節(jié)閥裝上后從未使用.為節(jié)約投資,擬暫時仍用其進行調(diào)節(jié)。

我公司利用小修,不到半夭時間.兩套液位計全部裝好.開車后調(diào)試使用,液位檢測部分很快正常工作.投入運行。實現(xiàn)有液位指示下的放氨操作。隨后對自控系統(tǒng)進行調(diào)試,發(fā)現(xiàn)原有的氣動調(diào)節(jié)閥ZMBS內(nèi)漏嚴重.雖然冷交串聯(lián)安裝的兩只閥門處于全部關(guān)閉的狀態(tài),其流通能力也選得很小,但液位仍然很難提起來,說明調(diào)節(jié)閥已難適應(yīng)高壓液位自控的需要。即使這樣,跑氣*已較手動放氨時明顯減少.循環(huán)氣中CH4含量也隨之上升。我廠又迅速購進兩臺新型專用自動放氨閥.進行更換.分別用于氨分,冷交系統(tǒng)實現(xiàn)自動放氨.使液位自控很快轉(zhuǎn)入正常。終于在短時間內(nèi)解決了化肥廠這一生產(chǎn)關(guān)鍵,實現(xiàn)了合成氨分、冷交高壓液位測*自動控制。改進后的合成氨的檢測系統(tǒng)

4實施效果
我廠以內(nèi)裝式電容高壓液位變送器為主的合成氨分、冷交液位測控系統(tǒng)自2008年9月正
式投運至今已有3年余。實踐證明,該項目實施效果明顯.產(chǎn)生效益顯著,據(jù)泰州化肥統(tǒng)計.年直接創(chuàng)益80萬元。
(1)高壓液位檢測自控系統(tǒng)投用后.效果顯著(見表).循環(huán)氣中的CH。含*明顯提高.我廠是重油氣化,已由安裝液位計前的枚~6男提高到11%~14%,有效地減少了合成系統(tǒng)有效氣
體放空、泄漏。
(21該系統(tǒng)氨分、冷交掖位測量準(zhǔn)確.實現(xiàn)了在有液位檢測的條件下的自動放氨或人工手
動放氮,淘汰了無液位顯示條件下的人工手動放氨,有效地實現(xiàn)安全生產(chǎn).
(3)液位自控系統(tǒng)的投用,使操作工擺脫了頻繁的手動調(diào)節(jié),大大減輕了工人勞動強度.
穩(wěn)定操作。合成塔觸媒溫度穩(wěn)定.近乎一條直線。
(9)該液位計安裝極為方便,結(jié)構(gòu)十分輕巧,總重不列2, kg,用一只法蘭、3條螺栓、3個螺母即可。該液位測控系統(tǒng)工作可靠穩(wěn)定.我廠投運0V年來.基本沒有維修過。


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